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如何解决数控加工中心撞刀的问题

2020-12-14 19:20:05

如何解决数控加工中心撞刀的问题

加工中心以执行加工程序时,第 一把刀加工正常,但在换完第二把刀后,加工时主轴与工件发生碰撞,碰撞后机床不能移动。这是怎么回事呢?
  上述现象可能与驱动控制板的电源和行程开关有关。打开控制柜,清除灰尘,并仔细检查电线、连接器和组件是否有异常。经过测试,我发现它是X、 Y、 Z.
  轴驱动板上的功率晶体管GTK 457烧坏。更换损坏的电源管后,X、 Y、 Z.
  轴可以在三个方向上移动,可以执行手动换刀,但在执行加工程序指令时不能执行换刀操作。机器返回零后,您可以更换第 一个刀具,但在加工过程中无法更换刀具。根据经验,按顺序运行以下测试。
  1、 TM 4事实证明,Z轴通过伺服检测显示±0.02。它通常表示X为0。 009 - 0.000 mm、Y为0。 009?
  0.000 mm、 Z介于0. 009和0.000 mm之间。该指示表明在加工第 一个刀具后更换第二个刀具之前机床不会返回到零。
  坐标值不在0. 009和0.000 mm之间。更改Z轴检测精度参数(也称为机器定位精度)后,设置Z = 0。 050 
  好吧,机器可以正常工作。但是,在机器上,第二天再反过来,机床已经发现,显示出积极的和消极的X轴、Y正,负,和Z轴的正,负超程。

数控加工中心  2、检查线路和机器上的紧急停止按钮的电路,工作正常,检查所有的保险丝,即使交换后,确保了FU4(在强盒)被烧掉,上电时的显示仍是X轴、 Y轴、 Z轴。
  轴过度行驶。请检查电源板上的24 V电压,输出正常,但检查Z轴限位开关时没有24 V电压
  电压输入的检查后,可以看出,这是松散的保险丝,当你在上一步骤更换保险丝,紧缩的导火索后,但机器的功率运转正常,有一个工具的工作期间仍然交换我不会。根据经验,关闭机器5分钟
  电源再次打开后,系统复位时,也会同时改变刀具号,机床的交流是正常的。
  二、基于分析原因制定解决方案
       1、机床碰撞后,首先检查并更换X、 Y、 Z轴控制板的损坏部件,并检查机床的不同部件是否独立工作。不更换工具的主要原因是工具无法更换,因为更换第二个工具时机器不会返回原点。
  2、机床3个轴同时显示超程,这表示控制开关的行程开关电路中没有电源。由于信号无法反馈到控制部分,因此会显示超程警报。

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